今年以来,江铜集团公司德铜采矿场堆浸厂克服资源少、设备老化等众多不利因素,加强排土作业与堆浸生产之间的协调力度,并采取措施,增加有效的喷淋面积,提升阴极铜产量,1~8月,阴极铜产量624吨,同比增加159.16吨。
一方面该场着重加强堆浸和采矿生产各环节之间的衔接,进一步强化酸性水回收的力度,防止铜金属流失。针对集液库铜离子浓度难以提高的薄弱环节,重点从堆浸含铜废石性质入手,分层分类堆筑低品位氧化矿和硫化矿,并根据生产需要,合理设计,在原有喷淋面积的基础上,采取再次犁松、铺设管路等措施,不断改善矿石中铜离子的浸出效果。
“今年上半年,我们按计划进度在260、290两个喷场新增有效喷淋面积14万平方米,且增大喷淋的输液量,加强了含铜废水的利用,为电积铜生产提供了充足的资源。”堆浸厂党支部书记毛秋根说。
另一方面,在主汛期间,该场组织业务骨干到现场及时监察水位,掌控酸性水库水质的变化,在具备恢复生产的前提下,合理调整作业需求量,定时做好反萃液质量巡检、清理工作。同时,由于电积渗析器使用除铁效果差,导致了电积液中铁浓度较高,影响了电积电流效率,出现了铜产量有所降低趋势。
“我厂根据渗析器除铁效果差的现状,采取了往低位槽注入清水的这个办法,增加了电积出液的开路量。”堆浸厂生产副厂长黄勇明说,“这么做,降低了电积液中的铁浓度,提高了电积电流效率,从而稳定了阴极铜的铜产量。”
此外,该场实施技术改进,完善堆浸系统的生产工艺,通过合理组织生产,加强设备的点检、润滑和保养作业,不断提高设备的运转率,确保了阴极铜的稳产、高产。
据了解,仅8月份,该厂完成阴极铜产量120吨,保质保量的完成了月计划任务,目前仍在平稳生产运行中。
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