近日,从中国铝业中州分公司获悉,该公司锅炉标准煤耗连续四个月持续下降,2 月、3月连续刷新历史纪录,标准煤耗同比下降2.1%,再创历史新低。
面对严峻的生产经营形势,该公司眼睛向内,深挖潜力,利用运营转型工具和方法,狠抓标准化作业,设立攻关课题,消除浪费,使产汽标准煤耗、电耗、飞灰含碳量等关键指标不断优化。
煤耗是该公司主要生产指标,占氧化铝生产成本的三分之一。为此,该公司专门成立“降低锅炉产汽煤耗”技术攻关组,从细节着手降低煤耗。
锅炉排烟热损失是造成煤耗高的主要原因之一。为此,该公司利用运营转型工具,找到问题产生的原因,严格控制排烟温度、飞灰含碳量等过程指标,发现指标异常,立即开展业绩对话,并建立问题跟踪解决模块,实现全面有效监控、调整,提高锅炉热效率,降低煤耗。
锅炉总负荷波动是造成煤耗高的另一个主要原因。为保持锅炉经济负荷运行,该单位加强各班组自主管理,时刻关注中州分公司热力网的变化,将4 号锅炉作为班组内部小调度台,在运行过程中密切关注负荷变化,及时进行负荷转移和分配,在锅炉总负荷出现波动时,协调各台锅炉负荷,保持最佳热效率。
为调动员工工作积极性,该公司将关键指标层层分解,由原来分解到班组改进为分解到岗位,细化到每位员工。同时,该公司每月开展单项指标劳动竞赛,对第一名获得者进行物质和精神奖励。该公司还对关键指标设定目标值,并引进风险抵押金激励机制,对完成目标值者实施奖励。在7号、4号锅炉发生灭火事故后,该单位及时召开事故分析会,查找问题、分析原因、制订改进措施。重新进行了风速标定,对每层四角、上层和下层的配风、风门开度和火焰中心进行调整。在1号炉因控制模块发生故障引起灭火,很多设备无法远控的情况下,司炉工采取就地操作、现场盯看的方式,大大缩短了1 号锅炉的恢复时间。
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