7月1日讯:电解铝厂余热车间在确保安全生产的前提下,本着“精打细算控成本、严抓细管增效益”的原则,以设备无缺陷为目标,从细节管理入手,充分发挥自身优势,注重员工主人翁意识的养成,切实提升设备运行健康状况。
这个厂余热车间现有三台锅炉给水泵,正常运行时一炉一机。自2013年3月开始,1#给水泵就频繁出现故障,经过外委维修、兄弟车间帮助维修都未能修复。进入二季度,两台锅炉同时运行,锅炉补水量特别大,2#、3#给水泵承担着整个锅炉的补水工作,一旦一台给水泵出现故障不能正常使用,将严重危及锅炉的安全运行,甚至影响到煅烧车间回转窑的正常运行。为确保锅炉安全运行,及时消除系统存在的安全风险,这个车间组织专业技术骨干,自主对存在故障的1#给水泵进行维修。通过对1#给水泵检查、分析,制定科学拆卸方案后,随对泵体进行全部拆解,检修人员仔细清理给水泵各部件,查找故障点,并根据损坏部件的型号进行匹配组装,消除了锅炉补水系统存在的风险,确保了锅炉的安全运行。同时也为车间完成月度发电量考核提供了重要保障,通过自主维修,节约资金9967元,为该车间提高机组功效,促进管理内部挖潜,推动车间节能降耗工作深入开展奠定了坚实的基础。
(关键字:兖矿电解铝 成本)