10月21日至22日,河南豫光金铅集团有限责任公司组织所属的股份公司、锌业公司工段长(班长)以上管理人员140余人,先后到锌业公司、股份公司进行现场管理提升观摩、交流。集团公司党委副书记张小国、股份公司总经理赵乐中等公司领导参加了此次观摩活动。
观摩开始前,张小国强调,在观摩中大家要做到“三多”,即多动嘴提宝贵意见,多动手捡乱扔的垃圾,多动脑思考借鉴先进现场管理经验。观摩评比要由定性考核变为定量考核。
观摩人员看到各生产厂生产现场干净整洁,安全通道及定置标识醒目,真正达到了“渣不落地、水不外流”的管理目标。现场管理水平明显提升的背后,是各级管理人员尤其是广大职工的智慧结晶和辛勤付出。公司各单位以劳动竞赛活动为契机,结合各自情况,按工段、班组开展不同层次的现场管理提升活动。
锌业一厂成立由厂长为一把手的5S提升管理小组,每周一组织由生产科牵头,各工段负责人参加的检查小组。所有参加人员实行打分管理,共同发现问题,并在周一下午生产例会上进行影像通报、考核,让各工段负责人“红红脸”,每月将每周考核情况在月刊上通报,并对责任单位工段长进行考核和奖励。这在无形中给工段长带来了压力与动力,促进5S管理能持续开展。设备的跑冒滴漏是5S现场管理提升工作的老大难问题。该厂抓源头,治根本,通过小技小改和合理化建议活动,重拳治理设备的跑冒滴漏。对跑冒设备进行普查,能围则围,如焙烧系统的冷却圆筒和锅炉刮板长期冒灰,造成现场提升困难,重复性强,员工怨言多,该厂为冷却圆筒进料口制作了集灰箱,对锅炉刮板进行了防腐密封,一举解决了上述设备的跑冒顽疾。截至10月31日,该厂完成发烟酸52068吨,超额完成全年40000吨的生产任务。
锌业二厂以交接班管理为切入点,形成了岗位互管、班组自管的局面。同时,该厂提出了“源头治理”,推行工段长分片承包管理活动,将各班组现场提升成绩拿出来“晒”。今年各工段共提出47项源头治理方法,共对现场成绩较好的班组进行了25次奖励,对优秀的工段进行了18次奖励,极大地改善了锌业二厂现场环境,减少了职工工作量。10月份,该厂析出锌质量含铅达到0.0012%,总锌含量达到99.9967%,再创历史新高。
锌业三厂采取“每日一提升”的管理方式。各工段每天组织班长召开班前班后会,会上安排“每日一提升”的项目及具体要求,小组成员依据班长的安排执行工作,下班前半小时,工段长去现场巡查提升情况,并做好记录。从一件小事做起、从每天清理一平方米做起,从而避免了集中突击清理带来人员的抵触情绪,使提升工作在潜移默化中持续推进。截至10月23日,该厂累计生产精铟20.59吨,铟直收率稳定在86%,提前两个多月完成了全年生产任务。
锌业四厂以工段自查自纠自改为突破口,每周督查、每周通报、QQ平台曝光,进一步巩固现场提升成果,达到持续改善提升的目的。截至10月31日,该厂多膛炉每吨ZnO综合能耗为50.06千克标煤,较计划指标65千克标煤节约14.94千克标煤。
玉川冶炼厂结合各工段实际情况,编制并下发现场提升标准,使职工在现场提升中有标可依。进一步完善落实交接班制度,接班时做到“五不接”:不做好交班准备工作不接(如记录不清、交待不全等);在事故处理和重要操作过程中不接;工具、配件不全不接;生产现场不清洁不接;上级命令或通知不明确,或有其它明显妨碍安全生产的情况不接。严格落实交接班制度后,班组间扯皮推诿现象得到明显改善,促进现场管理提升活动的开展。
精炼厂把现场、安环规章制度,提炼成各岗位一口清,通俗易懂,人人会背。同时,严抓交接班,狠抓执行力,面对面现场交接,工段长要在场,有问题指出来、记下来、改过来,在班前会上通报。把不好保持的现场罗列出来,一项一项找问题查根源,通过技改来解决。
直炼厂在各工段实施5S活动督导员制度,督导该厂、工段各项制度的落实情况,督导各班组的5S管理活动的开展情况,督促5S管理活动的持续提升。该厂熔炼工段工段长翟灵帅表示,从技改、小改、合理化建议等多种途径解决重复出现的难题,减少职工重复清理的现象发生。通过对氧化还原炉下料口改造,杜绝了下料口漏料现象,改变了以前班中重复清料的现象;通过对烟灰计量的改造,增设卸灰阀、空气炮及电震等装置防止频繁喷灰。
股份动力厂坚持以“检查-整改-提升”的闭环管理方式,将现场管理融入到工作的各个环节,并将其推向常态化和日常化。通过职责细化、标准量化、日常检查、班组竞赛、总结探讨等,营造了全员自觉、积极、主动参与的现场提升良好氛围。
观摩结束后,豫光集团公司副总工程师卢笛指出,下一步,公司的重点是持续深化现场管理提升工作。进行必要的外出观摩学习,不断总结现场提升的好经验、好做法。通过现场和经验交流两种方式学习,采取“三不两直”(不打招呼,不定时间,不定地点,直奔现场,直接查处)督导方式,引导督促大家持续深入开展,使现场清洁化生产管理自觉化、标准化、制度化、常态化。
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