截至10月30日,玉门油田鸭儿峡采油作业区对低产低效井压裂、补孔等重点工序环节进行跟踪监控,对现场管柱数据等逐一排查,完成补孔压裂作业8井次,累计增加产液量1623.71立方米,增加产油量482.87吨,让低效井重新焕发了青春活力,进一步提高了油藏整体开发水平。
第三季度以来,鸭儿峡采油作业区跟着产量走、跟着问题走、跟着效益走,充分发挥主观能动性,在老区挖潜上攻坚克难,通过采取精细治理措施,激活低产、低效井,让复产后的老井完善井网、增加产量,焕发青春。
“重病井中寻宝,夹缝里面找油”是鸭儿峡采油作业区挖掘单井潜力的真实写照。如何把“重病”油水井救回来,最大限度挖潜,让无效低效资源产生效益是提质增效的关键。
主题教育活动开展以来,作业区面对长停井和低产低效井数量多、分布散、挖潜难度大的实际情况,与工程技术研究院、勘探开发研究院及时沟通,组织开展油水井大调查,对低产低效井分类筛选,优选出32口井进行措施论证,编制了低产低效井整体挖潜治理方案。上产会战期间,完成井下作业32井(次),累计增产油量4642.76吨。
“唤醒”长停井增效益。鸭儿峡采油作业区由于层间矛盾不断扩大、管柱腐蚀老化等原因,造成一批长停井。作业区技术人员按照“因井制宜、因层制宜”的原则,从长停井成因及剩余油分析入手,开展长停井治理工作,积极寻找新的产量增长点。通过精细地质解剖研究,对10口长停井进行精细治理,累计增加产液量510.3立方米,增加产油量94.99吨。
“转抽”激活油井潜能。由于地层压力降低,部分油井无法实现自喷生产,为提高单井产量,作业区对停喷有潜力的油井及时安排转抽,保证油井最大经济效益。“提升季”期间共组织实施转抽4次,累计增加产液4458.7立方米,增加产油量3693.24吨。其中鸭西1-25井转抽后日产油16.74吨,鸭西110井转抽后日产油17.35吨,转抽效果明显。
“躺井”制定救治方案。在进行躺井扶正期间,作业区技术人员对各区块油井生产情况进行了仔细的摸排,对躺井井号、关井原因、液量油量等情况做好统计分析,对需要进行检泵措施的井,核实检泵时需要更换的光杆、盘根盒、采油树闸门等,确保井口完好无缺,为“扶躺”措施顺利实施提前做好准备。同时,对异常井进行功图液面测试、憋压等诊断措施,制定出异常井的具体“扶躺”方案,并按期实施。完成扶躺井作业10井(次),累计增加产液量515.7立方米,增加产油量371.66吨。
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