日前,化学分公司自主完成二硫化钼老线粉碎系统优化改造,确保了订单的如期交付。
二硫化钼老线粉碎机系统近期系统故障频出,粉碎时噪音大、粉料量减少、轴承温度过高并有异常声音,造成产品粒度变粗,生产能力下降。由于分级机叶轮直径较大,若出现故障,需交由厂家做动平衡,且来回需十五天左右。
为不影响生产,二硫化钼生产区组织技术、检修骨干召开紧急会议研究讨论,通过查阅技术资料,与设备厂家沟通,标注关键点,经过多次修改、完善,最终确定了检修技术方案。一是通过自制台具,采用顶压法快速准确校直主轴。二是使用油浴法成功安装上下两个轴承。三是更换了新的超级密封环,利用自制支架和台具拆卸下旋转部件,保证其始终处于垂直状态,确保了分级机钢玉片完好。同时,利用此次检修机会,对该粉碎系统使用的布袋收尘器进行了进一步优化改造。改造完成投入使用以来,设备运行平稳,成效显著。
此次攻关改造,不仅提升了产品质量的稳定性,大大降低了工序的粉尘量,切实保护了员工的身体健康,更重要的是检验锻炼了检修队伍,真正体现了技术技能人员在工作实践中敢于创新、勇于挑战、甘于奉献的优秀品质。
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