一季度,本钢集团能源管理再报佳音,吨钢综合能耗达680公斤,同比降低49公斤,降幅6.7%,创历史同期最好水平。据不完全统计,一季度,按一吨标准煤1000元均价估算,本钢集团吨钢能源成本降低约50元,能源成本降低总额约2亿元。
今年,面对持续低迷的国内外钢铁市场,本钢集团眼睛向内,深挖潜力,大力开展节能降耗工作。一季度,本钢集团在持续低温,频繁降雪、雪量较大的艰难生产条件下,结合钢铁生产特点,取己之“能”,用于生产、生活,使二次能源综合利用率明显提高,有效抵消了冬季用能增加这一不利因素。
运筹帷幄整合能源优势,化解煤气、蒸气资源短缺“瓶颈”,提升二次能源综合利用率。一季度,本钢集团解冻库投入使用,生产、生活用蒸气增大,冬季煤气、蒸气供应紧张。能源部根据钢铁生产实际,对煤气、蒸气、发电,以及生产和生活用水等能源介质提出制造、使用的具体办法,指导各生产用能单位最大限度回收煤气;要求炼钢厂精细管理实现负能炼钢,发电厂、燃气厂加强设备操作管理,提高煤气、蒸气自发电量,最大限度减少用煤发电;通过加强能源介质动态平衡,为各生产工序稳产、高产创造了有利条件。此外,积极推进工业普通和特殊废水治理,加强生产用水、排水管理,提高污水处理能力,最大限度减少生产用水及外排量,保护环境,节约用水,担负起国企社会责任。
精细操作挖掘设备潜能,提高二次能源利用设备效率。一季度,本钢集团加强二次能源利用设备运行效率,通过精细操作,提高发电机组运行率,减少非计划停机时间,增加自发电量,减少外购电费支出。同时,努力提高转炉煤气回收利用量,减少高炉煤气放散量,降低动力煤消耗。板材燃气厂加强煤气输配平衡工作,科学合理控制气柜限值,减少煤气放散损失。板材发电厂充分发挥4台燃气炉和1台掺烧转炉煤气炉作用,减少故障停机时间,满负荷运行,尽可能消耗掉过剩煤气。一季度,板材公司通过降低动力煤消耗,创效近2030万元。
强化能源介质管理,严格考核,奖惩分明,有效促进各工序能耗降低。一季度,通过加强峰谷比管理,板材公司减少电费支出583.8万元;通过结合主体厂矿生产和检修安排,做好停供电计划,实现电力系统经济运行,板材公司减少电费支出386万元;通过加大对无功补偿装置运行检查及考核,确保板材公司投运率达到99%以上,力率电费受电业局奖励136万元;通过加大对浪费用电、偷窃电和违章用电现象稽查考核力度,使板材公司挽回经济损失15万元。
积极推进重点工序能耗攻关,组织开展炼铁工序降燃料比攻关,炼钢工序全工序负能炼钢攻关收效显著。本钢集团在保证外部焦炭等原燃料质量与能源介质稳定供应的同时,加强内部管理,优化操作制度,提高操作水平,降低燃料消耗。一季度,板材炼铁厂通过降低燃料消耗,降低成本405万元。两个炼钢厂强化操作,加强转炉均衡生产组织和煤气回收设施管理、维护,从源头上提高转炉煤气发生量。其中,板材炼钢厂转炉煤气回收102.5m3/t,同比增加7.5m3/t,工序能耗为-0.5kg/t钢,实现了全工序负能炼钢。这两项指标均创历史最好水平,降低能源成本856万元。
本钢集团通过科学、细化管理,严格考核与重点项目攻关,一季度,吨钢综合能耗及烧结、炼铁燃料同比明显下降;吨铁TRT发电量增加22.6%;炼钢工序实现全工序负能炼钢,工序能耗同比降低203%;吨焦CDQ蒸气回收同比增加3.5%,焦化工序能耗降低6.6%;高炉煤气放散同比降低32.3%,转炉煤气回收增加58.5%;发电厂自发电量同比增加33%,吨钢耗电同比降低7.5%,吨钢电费降低4.1%。
(关键字:本钢 管理 报佳音)